brush との品質差は評価プロトコル不整合に大半が起因。評価条件整合で brush と同等以上の品質に到達。
26.27 dB / 学習時間 26m32s-11.79 dB と報告-11.79 dB は 評価プロトコルの不整合に大半が起因と判明36.11 dB (+9.84 dB) / 8 シーン平均 33.49 dB-3.33 dB は隠さず disclose、次月の最優先課題に位置付ける。 1.7 dB 程度に崩壊する対称な結合gt_convention = "premultiplied" でを揃える36.11 dB (+9.84 dB) に上昇33.49 dB / 合計 5h05m37.40 dB に対して、本実装は 34.07 dB (検証 100 視点での代用) → -3.33 dB の残差| 評価条件 | 本実装 | brush | 差分 |
|---|---|---|---|
Lego 検証 100 視点 (プロトコル整合済) 学習・評価とも premultiplied 前提 | 36.11 dB | 32.04 dB | +4.07 dB |
8 シーン平均 検証 100 視点 (同上) NeRF Synthetic 全 8 シーンの平均 | 33.49 dB | 32.86 dB | +0.63 dB |
Lego テスト 200 視点 (brush 原著条件) テスト分割の評価データが未整備、部分集合 36 視点で代用 | 34.07 dB | 37.40 dB | -3.33 dB |
差分の符号は本実装 − brush。上 2 行はでの比較、下 1 行は brush 原著論文の数字との対比。

25.30 dB / 22m14s) / 下段 = 今月 (36.11 dB / 41m54s)。 中段は輪郭は得られているが細部 (金属・キャタピラ・コックピット内部) の精緻さが届かず、下段は正解とほぼ同等。 +0.107 dB / +10% (唯一の universal な改善)+0.077 dB / 学習時間 -24% (両軸改善)| 実装 | PSNR | 学習時間 | 抽象レイヤ |
|---|---|---|---|
| (wgpu→Vulkan) | 37.46 dB | 8m24s | wgpu 抽象あり |
| 3DGS 原著実装 (CUDA 直) | 28.38 dB | 10m37s | 抽象なし (baseline) |
| (CUDA + PyTorch 拡張) | 32.94 dB | 5m03s | PyTorch 経由 |
17.4 dB に留まる37.46 dB / 8m24s)、3DGS 原著 (28.38 / 10m37s)、 (32.94 / 5m03s) の 3 種取得済次月は評価条件を揃えた最終比較の完成と、研究範囲の実データへの拡張を進める。 なお、方法論章の負の発見ドラフト (436 行) は手元に整備済で、本文への取り込みは (1) の追加データが揃い次第並行で進める。
-3.33 dB を最終的に確定する (現状は部分集合 36 視点で代用)Lego 26.27 → 36.11 dB / 8 シーン平均 +0.63 dB vs brush / 残差 -3.33 dB (test 200 視点)
37.38 dB と今月の brush 32.86 dB は何が違うのか?+0.63 dB 超えたなら、原著論文の 37.40 dB に対しても勝てるはず?-3.33 dB が依然存在する。原著論文がテスト 200 視点で評価しているのに対し、本実装の同条件評価が未整備で検証 100 視点でしか測れていないため。次月にテスト 200 視点を完全 DL して再評価し、最終的に確定する。1.7 dB に崩壊する対称な結合があり、前提を揃えてから比較する必要があったのに前月は気付かず -11.79 dB と報告していた。17.4 dB に留まる。実装の問題ではなくハイパーパラメータ整合の問題で、卒論の負の発見章に独立した一節として整理。+4.07 dB / 平均 +0.63 dB だけで、印象ほど勝っていないのでは?16 dB レンジの幅 (ficus 〜 hotdog) が存在し、平均値での +0.63 dB は実質的に同等水準と表現できる。重要なのは「以前は -11.79 dB と思っていたものが、評価条件を揃えると同等水準だった」という発見の方で、絶対値の超え幅は副次的。